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高温热风机逻辑不完善案例如何解决
作者: 发布日期:2020-07-31

  高温热风机在锅炉中使用是非常广泛的。锅炉的正常运转是离不开高温热风机的。但是有的时候我们会发现,在进行锅炉安装的时候,高温热风机的逻辑可能会出现不完善的情况。这就使得高温热风机的使用严重受到影响。那么应该如何解决呢?下面就是一个案例,能让我们了解。

  一、事故前工况

  1、时间16:02负荷300MW,DEB模式,ADS投入。

  2、主汽压力16.4Mpa,再热汽压力3.4Mpa,汽包水位5.3mm,煤量126.3t/h,主汽流量866.8t/h,手动参考值87.2%,炉侧主汽温度537.8℃,炉侧再热汽温539.8℃。

  3、炉膛负压-112pa,二次风量883t/h,总风量985t/h,31送风机风量446t/h,32送风机风量432t/h,31,32送风机动叶开度均为66.7%,电流均为52.6A,氧量为1.84%,31,32引风机入口调节挡板开度均为37.2%。

  二、事故经过

  1、时间16:03 32送风机风量由439t/h突降至352t/h,31送风机风量由453t/h升至516t/h,总二次风量由894t/h降至841t/h,32送风机电流由53.6A降至47A,31送风机电流由53.6A升至55.7A,见下图

  32送风机风量由439t/h突降至352t/h,31送风机风量由453t/h升至516t/h

  2、时间16:03分41秒31 ,32送风机动叶开度90%,此时32送风机风量降至0t/h(一台送风机出现问题,未能及时处理),31送风机风量升至681t/h,总二次风量657t/h,31送风机电流升至84A(额定电流为66.5A)期间电流有波动最高至101A,32送风机电流降至43A,期间32送风机电流也有波动最低26A最高63.9A,炉膛负压一直降至-575pa,两台引风机入口调节挡板均关至32.7%,此时负荷为300MW。见下图

  32送风机风量降至0t/h

  3、时间16:03分58秒,操作员手动将32送风机动叶由90%关至10%,在此过程中动叶指令在65%位置有短暂停顿,两台引风机入口调节挡板反馈均为30%,当时炉膛负压为-172pa,负压已基本稳定,当32送风机动叶指令到10%时,两台引风机入口调节挡板指令直接从30.2%降至8%,在32送风机动叶指令为65%时,两台引风机入口调节挡板指令为22%,此时负压调节仍为自动(这样情况下人工智能也不能调整过来,早点手动,过大调整会MFT),31送风机电流为84A功率300MW。见下图

  32送风机动叶由90%关至10%

  4、自两台引风机入口调节挡板关至8%后(两台引风机耦合器开度一直未变65%,因煤量未变)负压开始上涨,由于负压上涨速度较快,且两台引风机入口调节挡板和耦合器开度一直未变,导致31送风机风量也开始下降,电流也随之下降,负压为1637pa时31送风机风量降至354t/h,动叶开度为90%未变。

  5、时间16:04分9秒炉膛负压高高1和负压高高3开关动作,此时炉膛出口负压4最高为2239pa,其余3点为1177pa,1177pa,1126pa,16:04分12秒(负压高高三取二动作延时3秒MFT)MFT动作,动作前负荷300MW。见下图。

  MFT动作

  三、MFT动作后处理过程

  1、时间16:04分11秒,MFT动作前各参数:主汽压力16.35MPA,再热汽压力3.4MPA,主汽温度540℃,再热汽温度540℃,给煤量126.5t/h,31汽泵流量517t/h,32汽泵流量498t/h,汽包水位—8.9mm,主汽流量862.3t/h,手动参考值86.9%,负荷300MW.

  2、MFT动作后所有燃料切除,两台一次风机跳闸,汽机未跳闸,16:04分50秒汽包水位降至最低点-210.17mm,水位开始上涨时31汽泵流量563t/h,32汽泵流量558t/h(水位调节为自动)而主汽流量只为808t/h,正在减少,16:05分10秒辅汽去32汽泵电动门开始开,16:06分51秒至全开,过程中32汽泵转速最高至6038rpm,16:05分30秒汽包水位升至-162mm,31,32汽泵流量分别为622t/h644t/h此时主汽流量为506t/h,给水调节仍为自动,16:07分14秒31汽泵退出,32汽泵流量为644t/h汽包水位-14mm并以快速度上升,此时主汽流量仅为41t/h,给水旁路未切换, 16:08分10秒汽包水位满量程317mm,给水流量609t/h,主汽流量37t/h。见下图

  MFT后水位最低点-210mm,同时开始关汽机调门

  水位上至最高317mm汽机调门关至5.48%

  3、MFT动作后汽机开始关调门,16:04分50秒开始关(87%见上图)16:06分22秒6KV31段厂用电切换完毕,负荷104MW,16:06分51秒6KV32段厂用电切换完毕负荷28MW,16:07分5秒汽机调门关至5.68%负荷由280MW降至17MW。汽压力由16.3MPA降至13.85MPA后开始上涨,当时汽机调门11%负荷42MW,主汽温度由537℃降至520℃,再热汽温由540℃降至494℃,功率最低降至2.97MW,期间除主汽管疏水,其余疏水均打开,16:10分35秒汽压14.6MPA,炉侧主汽温度522℃,炉侧再热汽温494℃,吹扫强制完成,在MFT动作到吹扫完成共用6分钟,二次风量696t/h。16:15分25秒MFT复位,此时压力为13.38MPA,炉侧主汽温度507℃,炉侧再热汽温476℃。见下图

  吹扫完成,MFT复位

  4、时间:16:16分56秒DE3角点火,16:17分AB3角点火后点火失败,16:17分04秒DE1角点火,16:17分20秒AB1角点火,16:17分38秒AB2角点火,16:18分07秒AB4角点火,16:18分47秒BC3角点火,16:19分16秒BC1角点火,在16:18分28秒时主汽压力开始上涨,此时压力为12.5MPA,16:20分BC2角点火,此时压力已涨至13.3MPA,16:20分17秒BC4角点火后点火失败,16:21分17秒DE2角点火,16:21分26秒DE4角点火,此时主汽压力为14.6MPA,到16:21分26秒共投入十根油枪,油量为20t/h,在投油过程中主汽温度最低降至487℃,再热汽温度最低降至462℃,(见下图)到16:23分10秒主汽压力升至16.8MPA时开始开大汽机调门涨负荷,在开调门的同时机侧主汽温度开始下降,同时水位开始降低(当时水位317mm),(见下图)16:24分30秒PCV动作主汽压力为17.8MPA,16:26分32秒31磨煤机启动,煤量为9.5t/h,油量为15t/h,此时主汽压力涨至18.3MPA,手动参考值为36%,负荷为136MW,机侧主汽温度降至492℃,炉侧主汽温度降至482℃已经开始回升,水位-287mm给水流量95t/h,主汽流量395t/h,(由于汽包压力较高上水很困难),16:26分46秒DE3角停火,16:27分DE4角停火当时主汽压力18.33MPA,16:28分22秒手动参考值已加至50%负荷194MW,主汽压力仍很高18.22MPA,主汽温度497℃,再热汽温515℃,油量减少至11t/h,16:28分42秒DE2角及DE1角停火,此时剩5根油枪,16:29分12秒燃油压力由1.98MPA降至1.74MPA,油量由11t/h降至4t/h相当于退出3根枪,(见下图)16:30分由于燃量减少太多,负荷仍为190MW炉侧主汽温度开始下降,同时主汽压力也开始下降,负荷及手动参考值逐渐下降,16:32分燃量恢复12t/h油量,煤量9t/h,但主汽温度仍在下降,直到16:37分22秒主汽温度最低降至445℃,再热汽温最低降至 463℃,在此期间高排温度最低降至218℃,对应高排压力1.25MPA,过热度为50℃,16:37分30秒主再热汽温开始回升,此时油量15t/h,煤量9t/h,功率61MW,主汽压力17MPA,汽包水位已降至-423mm,之后主再热汽温逐渐上升,压力逐渐降低,稳定后启动32磨煤机逐个退出油枪,汽包水位随着压力的降低逐渐恢复正常,整个事故过程及处理过程结束。

  综上所述,通过这篇文章的介绍,我们了解了高温热风机逻辑不完善的解决方案。不要小瞧了高温热风机逻辑不完善这个问题,这可是对高温热风机的性能会造成极大影响的。所以对于这个问题我们应该要提起足够的重视。

 

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